看到f404核心測試出來的數據,劉大項總工程師的手都在顫抖,624所用了五年時間,消耗近千萬人民幣的資金,還把高壓壓氣機作爲優先項目。
而現在測試出來的效果,真的是讓人難以接受,f404的核心機高空性能損失的這麼嚴重,那同樣測繪自404高壓壓氣機的壓氣機,高空性能能有什麼樣子,想想就覺得可怕。
順手把測試出來的不同高度推力曲線交給其他人看,劉大項總工在心裡已經對這組高壓壓氣機打上了紅叉,明智的選擇放棄。
默默地叫上楊輝,來到一邊說話:“還真被你說中了,我們的高壓壓氣機高空推力損失太大,看來要準備重新設計了,這是大難題啊,我們要重新投入大量的資金.....”
劉大項這話可以聽聽前面的一段,因爲沒有什麼需要西南科工出血的地方,但後面一段話,纔是暴露了本質,說這麼多要說的實質還是說缺錢,這真是一分錢難倒英雄漢。
“資金的問題,我們會提供,只要用的都是正途,我們肯定不會剋扣,放心的重新開始設計吧,我們雙方的技術人員一起合作設計高壓壓氣機,資金怎麼都要咬牙供應。”
知道這款核心機的重要,楊輝不敢有絲毫的懈怠,可以毫不誇張的說,這款核心機就是西南科工未來航空發動機事業的基礎,不管民用還是軍用都用它,所以只能成功不能失敗。
至於新核心機的高壓壓氣機,楊輝也拿不出現成的模版,現在國內能找到的發動機,還真沒有什麼好借鑑的,只能是坐下來按照理論研製。
“劉大項聽到楊輝這邊能保證資金的投入,終於也下定了決心,這次重新設計高壓壓氣機,有了資金、有了經驗。或許可以嘗試一下所裡放在資料室積灰好久的各種理論。”
沒有實物參考,第一次向西方國家一樣,按照理論來進行設計,這是一次跨越。只要這裡跨過了,發動機的壓氣機葉型設計也就算走了全程。
劉大項總工在心裡下定決心,要設計全新的壓氣機,同樣,在另外的地方。624所的隨行人員看着手中的資料如同抽乾了所有精力一樣。多年的心血,就拿出了這樣的東西,實在心中有愧啊。
劉大項總工在這時候站了出來,在這種時候,他就是主心骨,必須要重整士氣。
“有什麼大不了,既然是我們的問題那就不要逃避,回去重新設計就好,至少我們這次也有收穫,我們知道了美國人設計的發動機也並非完美。他們也有缺點,我們和美國的差距不是不可逾越的天塹,有的時候只是我們自己把美國人完美化了而已。”
隨着劉總工的一聲斷喝,終於喚醒了衆人,仔細想想美國人也就是那樣,想到以前被自己視爲不可逾越的高山現在突然崩坍,再努力一些也不是不能跨過。
這一刻所有人的士氣再次回到頂峰,比以前還更甚,每個人的眼中似乎多了一種自信和目標,看到這裡。楊輝知道,只要資金投入跟上,研發出性能優良的高壓壓氣機似乎指日可待。
高壓壓氣機的風波就這樣過去了,現在看起來新核心機的研製。在高壓壓氣機上落後很多,但楊輝並不後悔,能在這個時候撥亂反正,這比以後投入工程樣機制造時發現問題來好。
核心機的部件,並不僅僅只是高壓壓氣機,核心機三大部件中還有燃燒室、高溫渦輪。這也得要好好研究一下。
“年那我們就說說其他的問題,比如說我們的高溫渦輪技術,這也是核心機研製必須跨過的一大難關,但現在看來,在工程上將高溫渦輪做到最好的恐怕就要數你們西南科工,還是請西南科工的同志說兩句吧。”
說到這裡,劉大項劉總工也一臉的羨慕,西南科工在高溫渦輪製造上,絕對是國內執牛耳,現在的624所還真就還比不上。
626所手中唯一一臺f404核心機的渦輪總溫倒是有1337攝氏度,和西南科工手中的定向凝固無餘量精鑄複合冷卻空心葉片相比,溫度高也就知識五十多攝氏度,說多也不多。
若是僅僅只想要按照f404的標準來衡量新核心機的高溫渦輪,這高溫渦輪應該是能夠做到的,但楊輝沒有這打算,就連負責研發了渦扇10高溫渦輪葉片的李巨豐也不會同意。
站出來的李巨豐相當有自信:“我們渦扇10發動機的渦輪總溫和美國的f404差距不大,但我個人認爲新的核心機渦輪總溫還要再增加,達到f100這一級別1400攝氏度是我們的目標。”
提到了普惠的f100發動機高溫渦輪,這就不能不說一下,f100發動的高溫渦輪問題,在f100早期型號中實際使用的是定向凝固合金,但還是達到了1400的高溫,原因就在於普惠研發的pwa73高溫塗層牛逼。
高溫塗層,這東西比起高溫渦輪葉片基體研製,其技術含量絲毫不會少一丁點,高溫塗層自然是陶瓷最好,不過這此時,渦輪葉片上塗陶瓷塗層,就算天頂星科技也不行。
普通的高溫塗層材料倒是能搞出來,但把這東西塗上去,讓它不脫落纔是難題,在西方,通常使用氣象沉澱技術,這技術在現在的共和國要實現,卻比研發單晶合金更困難。
在這個時候,李巨豐要提出的技術就顯得比較極端,既然我們做不到到f100早期型號那樣通過定向凝固加高溫塗層達到變態的1400度,那就換個方法。
普惠達到1400攝氏度的高溫,早期型號的f100使用定向凝固技術,那好,我就在葉片的基體材料製造中,採用比你的定向凝固更高一級的單晶合金。
要說定向凝固這也只是早期的f100所使用的,到了八、九十年代的普惠就採用單晶合金加高溫塗層,又超出早期版f100一個級別。
“由於我們的高溫塗層技術,幾乎沒有任何的的技術基礎,所以我們選擇相比之下更容易實現單晶合金,這一點我們有比較大的把握。北航材料所的dd3甚至合金引來普惠在材料金相研究上的合作,證明dd3潛力不錯。”
李巨豐介紹到北航材料研究所的dd3單金合金,624所的劉大項也快速的想到了那東西,都是搞核心機研究的,對高溫渦輪材料的研製肯定知道。
“這個我倒是知道,北航材料所那邊的dd3在金相結構上很優秀,我前不久還特意去看過,不過他們在合金的工業化生產上,由於資金不足,還沒有太大的進展,僅僅只是停在實驗室階段。”
劉大項說的是事實,但那都是老消息了,基地這邊已經投資了大量的資金,也幸好這幾年基地接到了大量的訂單,有了大量的外匯收入,不然還真就支持不起。
“你的消息太老了,我們前不久和北航材料研究所合作,已經注入了資金,專門用於dd3的工業化生產研究。若是順利,四、五年之後我們能夠跟上核心機的研製進度。”
西南科工這邊已經拿到了北航材料所關於dd3單晶的資料,dd3本身的抗高溫蠕變性能優秀,加上空心葉片工藝採用後的對流、衝擊冷卻技術,即使高溫塗層工藝落後的情況下,達到普惠第一代f100的高溫性能,即1400攝氏度左右的高溫,還是沒有問題。
不過這些都要看北航材料研究所拿了錢之後,是不是就真的能按照他們說的那樣,三年之內,拿出可堪使用的工業化生產方案。